|
“Huzarenstuk” bij Enka Ede:
Gigantische schoorsteenoperatie
geslaagd! (16 mei t/m 23mei
1986)
Na een maandenlange voorbereiding
door de technische dienst van Enka Ede, samen met diverse
buitenfirma's, werd op vrijdag 6 mei gestart met de sloop van de
loden binnenmantel van de centrale afzuigschoorsteen.
De binnen mantel moest worden
vervangen door een PVC-mantel.
De spoelenspinnerij
is zeven dagen buiten bedrijf geweest om het karwei te klaren;
ter beperking van de produktiederving is met Pasen
doorgesponnen. De continuspinnerij (25 % van de capaciteit) kon
normaal doorspinnen, omdat de afvoergassen via de gaswasser
worden geleid
Schoorsteen:bouwjaar 1927
De 82 meter hoge gemetselde
schoorsteen verwerkt ca. 550.000 m3/h zwak zure afvoergassen uit
het viscose textielbedrijf. De schoorsteen is gebouwd in 1927 en
omstreeks 1940 voorzien van een loden voering, die werd
opgehangen aan een draagconstructie. De corrosiewerende
binnenvoering heeft tot taak het metselwerk te beschermen. In
1965 is de loden mantel onverwacht grotendeels omlaag gestort
(bezweken door eigen gewicht) en toen in ca. twee maanden
vernieuwd. Die ruimte was nu niet mogelijk. Vanwege die
tijdsdruk vereiste de operatie uiteraard veel voorbereiding en
planning samen met de bij de vervanging betrokken firma's.
De loden binnenwand van de
hoge schoorsteen
op het terrein van Ede is in 1965 naar beneden
gekomen. Daarmee werd de luchtafzuiging uit het bedrijf
geblokkeerd.
De blinkende geringde
rups van de leiding moest
van de aansluiting met de schoorsteen
worden losgemaakt en walmt zijn kwalijke adem luidkeels in de
winterse lucht.
Speciaal geconstrueerde kooi
Al in februari werd door de firma
HCG uit Arnhem begonnen met het aanbrengen van nieuwe
gegalvaniseerde stalen bordessen en ladders in de nauwe ruimte
tussen binnenmantel en schoorsteenlichaam.
Zoals gemeld, werd op 16 mei door
de firma Rooseboom uit Ede begonnen met behulp van een 115 meter
hoge kraan en vijf kleinere kranen met het verwijderen van de
oude binnenvoering.
De technische dienst van Enka Ede
had vooraf een speciaal vervaardigde vijfhoekige kooi
geconstrueerd. Vanuit deze kooi werden segmenten van zeven meter
losgezaagd, met een ingenieuze constructie aan de kooi verbonden
en vervolgens uit de schoorsteen gehesen. Dit gedeelte van de
sloop werd in ploegen van twaalf tot zestien medewerkers continu
uitgevoerd. Het grootste probleem leverde het loden onderstuk
op, totdat ook dit het tegen het gezamenlijke geweld van de
ingezette hydraulische kraan, shovels, bijlen en mankracht moest
afleggen.
De enorme inzet en deskundigheid
van de mensen, geholpen door het goede weer en de lage
windsnelheid (boven kracht 5 mocht niet worden gewerkt), maakte
het mogelijk deze werkzaamheden al in de kleine uurtjes van
zondagmorgen af te ronden.
Restanten van de oude loden binnenpijp.
Segmenten: lengtes 14 tot 19 meter
Daarna zijn de vier nieuwe
segmenten van de binnenmantel met een diameter van 4,20 meter en
lengtes variërend van 14 tot 19 meter in de schoorsteen
geplaatst. Deze nieuwe binnenmantel bestaat uit een
zelfdragende, glasvezelversterkte polyester mantel met een
PVC-binnenbekleding, geleverd en gemonteerd door de firma
Keramchemie uit de Bondsrepubliek Duitsland. Regelmatig werd het
plaatselijk telex- weer-bericht van meteo-consulent Harry Otten
geraadpleegd.
Het laatste segment werd
maandagavond 2e pinksterdag getooid met vlaggen en een lang
wit/rood lint op zijn plaats gezet. De resterende drie dagen van
de beschikbare tijd werden gebruikt om de vijf
aanvoeraansluitin-gen - van het- zelfde
materiaal als de binnenmantel te
plaatsen en vast te lassen.

Een segment van 19 meter
De firma's Assenberg en Nachenius
zorgden voor de verbindingen met de af zuigventilatoren. Na
precies zeven dagen kon de spoelenspinnerij (capaciteit 200
ton/week) weer worden opgestart.

Het laatste deel van de binnenpijp
Waardering
Dit huzarenstuk kon slechts
worden gerealiseerd door het grote enthousiasme en de
bekwaamheid van de bij de operatie betrokken firma's en de
coördinatie en ondersteuning van Enka mede-werkers. Waardering
is op zijn plaats voor zowel de assisterende groep van Enka als
het personeel van de firma's Rooseboom, Keramchemie en HGC en
niet te vergeten van de kantine, dat op de meest ongelegen
momenten moest zorgen voor koffie, thee en ruim 700 warme
maaltijden.


De noodschoorsteen op de gaswasser van
de C.M.

Zittend van links naar rechts:Hans Bremer,Piet
Arts(projectleider),
van Veldhuizen, Dirk Timmer.

De afzuigschoorsteen waar de loden binnenpijp is uitgehaald.

De voet van de afzuigschoorsteen,men ziet een van de vijf
aansluit gaten. |